可能是由于回流期间焊膏车辆放气不足的通道。解决这个问题的一种方法是在窗玻璃上设置模板孔,该模板孔在回流期间留下用于除气的通道。 元件在回流期间移动的最常见原因之一是它是“浮动的”。元件浮动的原因是在模板印刷过程中涂抹过多的焊膏。我的建议是验证打击垫和光圈设计。 我会使用制造商推荐的设计作为开始,如果制造商的数据表中没有任何处理细节,我建议使用ipc。另外一个考虑因素是模板的厚度。 一旦使用良好的起点建立基线,如果仍然有变速,则可以通过减少来调整光圈设计。要么直接减少百分比,要么从部件上拉出浆料以减少浮动。执行此操作时,最好记录并记录您的实验以供将来参考。
在smt回流过程中,元件漂移有很多根本原因: 1、在回流阶段升高速率太高。高的上升速率将导致过量的助焊剂释气并将组件推离原始位置。 2、回流过程中的振动或突然的速度变化。 3、元件或板氧化。重氧化的组件和电路板会在回流期间造成不均匀的润湿。 4、焊膏上的助焊剂活性不足,这也会导致元件两侧的润湿不均匀。 5、过量的焊膏沉积(模板太厚)。大量熔融焊料将导致元件在回流阶段浮动。 6、在模板印刷过程中焊膏重合失调或元件放置不准确。 7、组件两侧的加热不均匀。这可能是由于回流区域的非对称散热效应或升温速率过高造成的。 在看图片并将其吹起时,我注意到这些部分周围有许多未镀的孔。部分下面有些吗?如果是这样,气流将移动部件。此外,这似乎不是一个底部端接组件,因为较大的端子在组件的上端的“支腿”的下端和两个较小的端子上是明显的,所以我不认为任何评论关于套印等,请申请。如果它确实有一个底部终止,那么他们会。沿着顶部边缘的通孔显示出对垫的润湿。可能从部件下方取出垫可能会有所帮助。
选择小铭打样乐橙lc8.com-乐橙lc8app官方下载网站贴片加工的理由9大理由!
1、免钢网费、开机费、工程费,别人收费我们免费;
2、打样客户免费送电容电阻,省去找料时间;
3 、打样24小时交货 ,加急8小时交货,全网打样交期属最快;
4、9道品质检测管控系统,品质精锤细炼,有保障;
5、2000平方无尘车间,20台全新进口雅马哈设备,实力工厂
6、累积合作30000 研发打样,小批量打样客户见证;
7、在线视频直播,千里之外看小铭打样现场生产车间;
8、一片起贴片最低88元收费,全国顺丰包邮;
9、一对一专员服务,网站实时查看产品生产进度;